邵武永太高新科技材料有限公司借力“智囊团” 创新发展 - 邵武要闻
| 所在地区: | 福建-- | 发布日期: | 2019年10月16日 |
氟化锂生产技术提升、六氟磷酸锂生产线技术改进、双氟磺先亚胺鲤的安全性改进……黄伟斌和永太技术团队在一项又一项生产技艺中提升技术,创新工艺,为氟新材料企业提供“智慧”。
永太公司是南平市重点培育的氟新材料产业集群的龙头企业,2017年主动申请建立科技特派员示范基地,吸引了省级法人科特派团队加入。依托高端的智力资源开发出含氟新产品,永太公司实现“借梯登高”,为企业发展装上“强力引擎”。团队在解决生产技术难题、创新生产技术中,按照“研发一项、投产一项、再研发一项、再投产一项”的模式,以市场为导向,持续不断推陈出新,保证始终与国内甚至国际前沿技术接轨,相继研发出具有专利特性的新产品,引领氟新材料产业健康发展。
“成本和质量是企业发展的两大关键性技术问题。”黄伟斌说,力争把原材料“吃干榨尽”是他们要解决的关键技术问题,氟化氢气体的收集再利用便是具体体现。
在对六氟磷酸锂这一含氟新材料研发过程中,无水氟化氢作为原材料,在生产过程中产生大量氟化氢气体。以前的工艺是通过水吸收气体,生成氢氟酸液体。然而,这样的技术有大部分氟化氢气体未被利用,产生废水废气。经反复试验,黄伟斌发现可以在气体和水进行反应之前通过改进技艺,凝固气体,这项新技艺的应用让氟化氢气体的利用率达到40%——50%,主要原料无水氟化氢的用量每天从大约12吨降低到10吨,每天节省成本逾2万元。
然而,每一项技术的改进都可能伴随着新问题的出现。
氟化锂结晶细,流动性差,在添加时有粉尘,不易于投料使用。黄伟斌和团队拟定试验方案,数次试验,结晶体增大到原来的近3倍,不仅能作为该厂生产原料使用,还达到了商品销售标准。但这又带来新的问题,结晶体变大,在搅拌时不够均匀,影响生产。温度、搅拌速度以及加料方式等试验环境的毫厘之差,试验结果也可能大相径庭。经过近4个月不下二三十次的试验,最终在提高设备搅拌速度上取得成功,设备即将安装进行调试生产。
目前,永太公司至少有十项生产工艺、设备、安装方式等技术得到改进。永太六氟磷酸锂已实现大批量生产,自主研发的氟化锂明年还要再上6条生线,全部达产后产值可达3.6亿元。
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